第二回チキチキロボマッチ

こんばんは、マツダです。

今日は第二回チキチキロボマッチに参加してきました。

参加者の皆様お疲れ様でした。

参加機体は恐らくフル苺サーボの初機体である「SPICY BERRY」です。

機体スペックは

軸数:19 [軸]

ピッチ軸間:65 [mm]

重量:2800 [g]

コントロールボード:RE00Ⅴ

こんな感じです。

腕がついてないのはトラブルで足首サーボと交換しているからです。

レースの結果を書かないのは結果が最低だからです。

それでも成果として問題点が浮き出たのでメモしておきます。

・電装系

ケーブルが無意味に太い。4系統でまとまたほうがいい。

スイッチが5 [A]しかとれないので弱すぎる。

・ハードウェア

軸間が短すぎる。90 [mm]~100 [mm]くらいでいい。

腰Y軸のメンテナンスがしにくい。スラストベアリングがむき出し。

重心が上過ぎる。軸配置を変えてみては。

多分起き上がれない。

足裏小さい。

モモのフレームなどはもっと小さくてもいい。

・プログラム

モーションエディタが必要。

コントローラが必要。

現在問題としてはこんなものでしょうか。

さらに、皆さんに好き放題言われた点

・苺だから女の子のほうがいいのでは?そうだスカートを着けよう。

・やっぱりメイドがいいですよ。

・顔がだんだん女の子に見えてきた。

なにこれ(笑)。皆さんの疲れ度合いが分かります。

さて今回の問題はひとつずつ潰していきたいと思います。

ご指摘くださった皆様有り難うございます。

必ずジムカーナを39 [sec]で走りぬいて見せます!